發表時間: 2025-07-10 15:31:59
作者: 石油化工設備維護與檢修網
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近日,阿克蘇華錦化肥改造后裝置各項指標全面向好,合成氨、尿素綜合能耗等關鍵指標達到歷史最優水平,展現出卓越的節能減排和提質增效效果,標志著企業在綠色低碳發展道路上又邁出了堅實一步。
突破瓶頸,構建長效保障機制。他們面對新設備與原有系統適配性不足、工藝參數波動等諸多難題,迅速組建攻堅團隊,細致排查裝置運行的每一個環節,收集大量的運行數據,通過分析梳理總結形成“故障圖譜”,制定詳細的問題清單和對應方案,成功破解制約優質運行的瓶頸。同時,采用“內外雙驅”培訓模式,邀請外部同行業和相關設計院專家指導“把脈”,內部搭建“領導領學、骨干深學、職工普學”三級架構開展系統培訓,提高員工操作熟練度和應急處理能力,保證裝置優質運行。
成效顯著,運行指標全線達標。改造后老設備煥發了新生命,展現出三大顯著優勢:一是裝置運行效率得到有效提升,尿素裝置達到滿負荷運轉,尿素產量從改造前每天1800噸提升至2100噸;二是鍋爐熱效率可達到一級能效水平,合成氨和尿素綜合能耗明顯降低,達到國家基準水平以內并接近先進值,全年可節省天然氣近6000萬立方米、減少碳排放量12萬噸;三是設備本質安全度、工藝控制水平得到顯著提升,水汽鍋爐從點火、烘爐到產汽并網實現“一鍵啟動”,空氣壓縮機開車周期由原來的2個小時大幅縮短至9分鐘,生產自動化水平的提升有力確保了生產過程的安全平穩,促進企業新質生產動能逐步釋放,成功實現了經濟效益、環保效益、社會效益的“三提升”。
達標并非終點,創效才是目標。他們以問題為導向,鼓勵全員參與、持續改進。開展“查找身邊安全隱患、持續攻堅節能降耗”暨生產百日攻堅主題勞動競賽,通過以賽促干、以賽促學,持續提升基層車間、班組對新裝置的操作駕馭能力,推動節能改造成果高效轉化。同時,他們對裝置運行數據進行動態分析,發現異常及時調整生產策略,全力跑出安全生產、提質增效 “加速度”。 匠心雕琢破瓶頸,高效運行啟新程。
阿克蘇華錦化肥將以更加嚴謹的態度對待每一個細節,持續優化運行參數,探索更高效、更節能的生產模式,在華錦集團高質量發展的道路上不斷貢獻新的力量!
信息來源:中兵華錦知識圈